1 概述
華強化工集團份有限公司是2002年底由原國有企業(yè)改制而成的一家大型化工企業(yè)集團。2009年與中國500強企業(yè)—山西晉城煤業(yè)集團實現(xiàn)合資合作戰(zhàn)略聯(lián)盟。現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)40億元,員工5000余人,集團下設8家子公司。產(chǎn)品涵蓋化肥、化工、熱電、塑料制品、新型建材等五大領域10余個品種。現(xiàn)化肥領域主要經(jīng)營尿素、復合肥、雙氧水、三聚氰胺、甲醇等。隨著企業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)公司總醇氨年生產(chǎn)能力已達到60萬噸。公司始終堅持科學發(fā)展觀,技術創(chuàng)新,不斷引進運用先進技術。特別是在煤氣凈化領域,公司一直很重視硫化氫的脫除工作,但由于隨著生產(chǎn)能力的擴大和原料煤種的變化,變換氣中H2S含量明顯增加,導致變換氣脫硫后H2S控制時有超標。而且由于變脫塔負荷加重,導致堵塔較頻繁,被迫停車扒塔清洗填料,影響生產(chǎn)十分嚴重。
2 變脫運行現(xiàn)狀
公司現(xiàn)有3套變脫裝置,且均為填料塔。1#、2#變脫塔堿液循環(huán)量均為550m3/h,開20組50m3/h的噴射器運行,再生壓力控制在0.57-0.59MPa,再生溫度40-41℃,進口硫化氫在120mg/m3左右,1#變脫塔出口硫化氫在20mg/m3左右;2#變脫塔出口硫化氫在28mg/m3左右,3#變脫塔堿液循環(huán)量550m3/h,開13組50m3/h的噴射器運行,再生壓力控制在0.52-0.53MPa,再生溫度41-42℃,出口硫化氫在25 mg/m3左右。堿液成分為:總堿 60g/L、 Na2CO3 3-4g/L、NaHCO3 80-90g/L、總還原物15g/L、Na2S2O3 15g/L、殘S 1.0g/L、 KCA0.01g/L、PDS 20-30ppm、PH值8.4、Na2SO4 30-50g/L,目前三脫硫塔并聯(lián)生產(chǎn),1#塔氣量在69000m3/h,2#塔的氣量在70000m3/h左右,3#塔的氣量在68000m3/h左右。
目前存在的問題是:
(1)變脫再生槽上堿液翻浪較大,導致硫泡沫無法形成,硫泡沫的無法正常溢流,同時也系統(tǒng)內(nèi)殘硫含量高,系統(tǒng)的出口硫化氫較高。
(2)變脫再生槽上解析出來的氣體非常多,氣味非常的難聞,說明堿液在吸收硫化氫的同時也吸收了大量的二氧化碳。
(3)變脫堿液成分中的碳酸氫鈉含量高,最高達到80g/L。
(4)脫硫效果不理想,在進口硫化氫在200mg/m3左右的情況下,出口硫化氫基本在20mg/m3以上。
3 技術方案的確定
公司現(xiàn)有變脫塔為¢4600填料塔,從運行現(xiàn)狀中可以發(fā)現(xiàn)存在氣體液體分布難、循環(huán)量大且不易調(diào)節(jié)、脫硫效率低等諸多弊病。同時,系統(tǒng)堿液NaHCO3含量過高,造成系統(tǒng)惡性循環(huán):一是脫硫液在吸收H2S的同時,也吸收了部分CO2,生成了大量的NaHCO3,這主要是填料塔氣液逆流接觸時間較長,NaHCO3的生成率就變高,并進一步影響了脫硫效率。二是NaHCO3降低了溶液中的PH值。PH值降低會使硫化物氧化為硫的反應速度下降。三是更重要的影響,降低了吸收H2S的傳質(zhì)速度,因為原料氣中的CO2很低或不存在CO2時,H2S的反應速度只與原料氣中的H2S分壓有關。由此看來,在系統(tǒng)增加負荷或者脫高硫時,采用增加填料塔高度的方法是沒有意義的,反而會使氣液接觸時間進一步延長,NaHCO3的生成進一步增高和加快,NaHCO3結晶會導致填料堵塞。這是填料塔應用于變換氣脫硫的主要問題。
鑒于以上原因,經(jīng)公司領導研究決定摒棄原有填料結構采用新型傳質(zhì)內(nèi)件。在新型傳質(zhì)內(nèi)件采用的結構形式上,公司成立了由技術開發(fā)處、生產(chǎn)處、變脫車間等單位組成的項目論證組,到兄弟廠家進行了詳細考察。經(jīng)過反復論證,公司決定對新變換氣脫硫塔采用長春東獅科貿(mào)實業(yè)有限公司自主研制開發(fā)的無填料塔技術——QYD復合型高效傳質(zhì)內(nèi)件。
4 QYD內(nèi)件的主要技術特點及與填料塔技術比較
(1)如果用于新塔設計,在直徑不變的情況下,塔的高度要比填料塔降低1/3左右。
(2)無論用于新塔設計還是舊塔改造,該裝置投入運行后,脫硫液的硫容要增加一倍左右,這樣溶液的循環(huán)量要比填料塔降低30-50%左右。
(3)該裝置在用于新塔設計時,由于塔的高度大幅度降低,因此在選取泵的揚程時也要比原來低10米左右,這樣大大降低了脫硫系統(tǒng)的動力消耗。
(4)由于氣液接觸時間大幅度降低,這樣脫硫原料氣中CO2對脫硫液的影響將得到有效的改善,這更加有利于脫硫液對硫化氫的選擇性吸收,對于溶液的再生、硫泡沫的浮選以及降低NaHCO3的生成率都有極大的好處。
(5)如果用于舊塔改造,該裝置投入運行后,該塔的生產(chǎn)能力將提高10%左右。如果用于新塔設計,與填料塔相比,可節(jié)省30-50%的一次性投資。
5 單塔主要技術參數(shù)
變換氣流量:≤100000m3/h
變脫塔操作壓力:0.8MPa
變換氣H2S含量:≤300mg/Nm3
變脫出口H2S含量:≤20mg/Nm3
變脫塔阻力≤32KP
脫硫液流量400-550 m3/h。
6 技術方案的實施
我公司共三套變脫裝置,變脫塔規(guī)格均為¢4600填料塔,公司近幾年來利用大修機會陸續(xù)對三套變脫塔進行了改造,2010年對3#變脫塔內(nèi)件進行改造,2012年對2#變脫塔內(nèi)件進行改造,效果顯著。下面就最近一次的1#變脫塔改造效果予以說明。
2014年7月20日,公司利用年度檢修機會對1#¢4600變脫塔內(nèi)件進行安裝。將原塔內(nèi)填料扒出,改造為QYD傳質(zhì)內(nèi)件(四層裝),塔內(nèi)三層填料支撐鋼梁得到有效利用,新增一層鋼梁。改造于2014年7月31日結束,當天晚班19:00開車。
改造前情況:
1#變脫塔與2#變脫塔公用一套再生系統(tǒng),開兩臺550m3/h大脫硫泵,循環(huán)量1100m3/h,電機功率355KW兩臺,總電機功率710KW。
改造后情況:
1、將原塔內(nèi)填料扒出,改造為QYD傳質(zhì)內(nèi)件(四層裝),原塔內(nèi)三層填料支撐鋼梁作為新內(nèi)件的支撐,保留原除沫器和液體分布器,節(jié)約投資,節(jié)省時間,并新增一層鋼梁作為第四層QYD傳質(zhì)內(nèi)件支撐。
2、改造于2014年7月31日結束,當天晚班19:00開車,循環(huán)量開550m3/h和280m3/h脫硫泵各一臺,電機功率355KW一臺、160KW一臺,總電機功率515KW。
3、改造前后連續(xù)運行情況:
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改
造
前
|
時間
|
班次
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氣量m3/h
|
壓差KPa
|
進口H2S
mg/m3
|
出口H2S mg/m3
|
堿液流量m3/h
|
脫S效率%
|
|
分析數(shù)據(jù)
|
平均值
|
|
6.10
|
中
|
66210
|
8
|
221
|
6.8
|
6.8
|
550
|
96.9
|
|
6.15
|
中
|
70010
|
8
|
156
|
5.1
|
5.1
|
550
|
96.7
|
|
6.20
|
中
|
72450
|
10
|
136
|
13.6
|
13.6
|
550
|
90.0
|
|
6.25
|
中
|
70600
|
6
|
153
|
5.1
|
5.1
|
550
|
96.7
|
|
6.30
|
中
|
69540
|
8
|
166
|
6.8
|
6. 8
|
550
|
95.9
|
|
7.5
|
中
|
71000
|
13
|
195
|
8.5
|
8.5
|
550
|
95.6
|
|
平均
|
|
8
|
171.2
|
|
7.65
|
550
|
95.3
|
|
改
造
后
|
8.1
|
早
|
64000
|
30
|
187
|
8.5 6.8
|
7.65
|
415
|
95.9
|
|
中
|
65000
|
30
|
175
|
6.8 8.5
|
7.65
|
415
|
94.0
|
|
晚
|
73000
|
30
|
178
|
3.4 11.9
|
11.9
|
415
|
93.3
|
|
8.2
|
早
|
74000
|
30
|
136
|
6.8 8.5
|
7.65
|
415
|
94.3
|
|
中
|
73000
|
30
|
148
|
8.5 13.6
|
11.05
|
415
|
92.5
|
|
晚
|
73000
|
30
|
195
|
13.6 3.4
|
8.5
|
415
|
95.6
|
|
8.3
|
早
|
75000
|
30
|
156
|
6.8 3.4
|
5.1
|
415
|
96.7
|
|
中
|
74000
|
30
|
178
|
3.4 6.8
|
5.1
|
415
|
97.1
|
|
晚
|
72000
|
30
|
140
|
5.1 8.5
|
6.8
|
415
|
95.1
|
|
8.4
|
早
|
72000
|
30
|
136
|
3.4 8.5
|
5.95
|
415
|
95.6
|
|
中
|
70000
|
30
|
148
|
8.5 6.8
|
7.65
|
415
|
94.8
|
|
晚
|
77000
|
30
|
140
|
5.1 6.8
|
5.95
|
415
|
95.7
|
|
8.5
|
早
|
77000
|
30
|
170
|
10.2 6.8
|
8.5
|
415
|
95.0
|
|
中
|
73000
|
30
|
127
|
3.4 10.2
|
6.8
|
415
|
94.6
|
|
晚
|
73000
|
30
|
144
|
6.8 5.1
|
5.95
|
415
|
95.8
|
|
8.6
|
早
|
75000
|
30
|
136
|
6.8 8.5
|
7.65
|
415
|
94.3
|
|
平均
|
|
30
|
149.6
|
|
7.49
|
415
|
95
|
改造效益:
a、從以上數(shù)據(jù)可以看出,壓差、出口H2S含量在設計范圍內(nèi);
b、從原始操作記錄上看出,系統(tǒng)氣量、壓力、液位運行穩(wěn)定無波動;
c、從運行成本上看,堿液循環(huán)量平均下降85m3/h,脫硫泵電機功率下降195KW/h;每小時節(jié)約電費91元。脫硫效率仍保持95%。但壓差較填料塔增加22KPa。
d、徹底解決堵塞塔內(nèi)填料問題;
e、由于塔內(nèi)氣液接觸時間較短(25秒左右),CO2將提高有效利用。
7 結束語
總之,QYD復合型傳質(zhì)內(nèi)件在華強化工集團股份有限公司的應用是比較成功的。該內(nèi)件充分利用了H2S和堿溶液快速的化學反應機理,集傳統(tǒng)的鼓泡塔、泡罩塔、篩板塔、旋流板塔、填料塔等諸多傳質(zhì)內(nèi)件的優(yōu)點于一身,更加強化氣液傳質(zhì)過程,使氣液之間動態(tài)接觸,湍動傳質(zhì),增加了氣液接觸面積,大大的提高了氣體的凈化度。以傳質(zhì)裝置取代填料,徹底解決了脫硫塔堵塔的問題,杜絕了檢修扒塔等工作,該內(nèi)件安裝簡便,操作彈性大,見效快。故QYD復合型傳質(zhì)內(nèi)件是目前在變換氣脫硫塔中最有推廣價值和使用價值的氣液傳質(zhì)內(nèi)件。
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